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某钢铁厂高炉系统采用煤粉喷吹工艺,上游煤粉仓顶、仓中、仓下都安装了阻旋料位开关,用于检测“高料位”“中料位”“低料位”,联锁控制上料与下料。
近期操作人员发现:上料已经停止,但系统仍显示“高料位”报警不消失,甚至个别仓位出现“空仓却不报警”的情况,存在安全隐患。

1.故障现象
高料位信号常亮,仓内实际物料并不满
低料位信号不动作,空仓也没有报警
拆开观察时发现:阻旋开关叶片转动不灵活,部分叶片被煤粉糊住
有的开关内部粉尘进入轴套,转动明显发涩,有异响
2.原因分析
综合现场情况,主要原因集中在以下几方面:
煤粉粉尘细、流动性好,易从密封处进入
阻旋料位开关安装多年,机座密封老化,煤粉从轴套、接线口处进入内部,形成粉尘堆积。
叶片长期埋在物料里,表面粘结、硬化
煤粉混合一定水分或油气后,附着在叶片上,慢慢固化,造成叶片“越转越重”,最终卡死。
清扫维护不到位
生产节奏紧张,现场基本“故障才去看”,没有定期检查、吹扫,导致问题长期累积。
安装位置靠近落料口
部分阻旋开关安装在料流冲击较强的位置,大量粉尘、颗粒直接冲击叶片,加速磨损和积灰。
处理过程
停机后,依次拆下异常的阻旋料位开关更换为计为阻旋料位开关
清理叶片及内部积粉,检查轴套磨损情况
更换老化的密封件和防尘配件
对严重磨损的开关直接更换整机
调整部分安装位置,使其远离强冲击落料区

3、预防建议
定期点检:将阻旋料位开关列入点检计划,每月至少检查一次动作是否灵活。
加装防尘结构:在易产生粉尘的煤粉仓,可选用带加强密封或加长轴结构的阻旋开关。
优化安装位置:尽量避免叶片长期处于强冲击料流中,可适当侧移或改变插入角度。
做好现场记录:每次故障处理应记录仓号、故障现象、处理结果,便于后续优化选型与维护策略。
通过这次案例可以看到,在粉尘工况下,阻旋料位开关不是“不可靠”,而是更需要正确选型和维护。
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